近期,中國兵器工業(yè)集團北化研究院集團甘肅銀光化學(xué)工業(yè)集團有限公司三泰公司芒硝技術(shù)改造項目通過(guò)72小時(shí)性能考核,芒硝廢料成功升級為元明粉產(chǎn)品,變廢為寶,年可增效400萬(wàn)元,這是企業(yè)將技術(shù)創(chuàng )新作為開(kāi)源節流、降本增效內在引擎取得的又一成果。 今年以來(lái),面對嚴酷的市場(chǎng)競爭,作為國內首條應用智能機械臂的氯堿生產(chǎn)線(xiàn),銀光集團三泰公司把節本降耗融入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程,引導員工深化技措、技改,群策群力推動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效。 三泰公司對年產(chǎn)15萬(wàn)噸氯化氫合成裝置進(jìn)行改造,采用全自動(dòng)控制,遠程監測火焰,進(jìn)一步擴大氯化氫產(chǎn)能,預計全年節創(chuàng )750萬(wàn)元。實(shí)施氯化氫系統優(yōu)化改造和合成爐自動(dòng)化技術(shù)改造,提升氯化氫生產(chǎn)能力,充分釋放氯堿生產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能,降低生產(chǎn)成本,副產(chǎn)蒸汽由每天25噸提高到55噸,年節約蒸汽費用200萬(wàn)元以上。開(kāi)展氯氣系統水霧捕集器和酸霧捕集器優(yōu)化改造,提升生產(chǎn)穩定性,氯氣年處理能力由9萬(wàn)噸提升至12.8萬(wàn)噸,滿(mǎn)足TDI產(chǎn)業(yè)鏈高負荷生產(chǎn)用氯需求。三泰公司以綠色技術(shù)創(chuàng )新推進(jìn)綠色發(fā)展,采用機械蒸汽再壓縮工藝,將芒硝廢料升級為元明粉產(chǎn)品,消除固廢在貯存過(guò)程中的環(huán)保風(fēng)險,節約固廢處理成本,實(shí)現經(jīng)濟效益和生態(tài)環(huán)境效益雙贏(yíng)目標。 該公司鼓勵員工樹(shù)立“處處皆可降本”的理念,立足崗位多出“金點(diǎn)子”。廣大員工從節約一度電、一滴水、一張紙做起,深挖內潛,以小創(chuàng )新、小改造實(shí)現大收益,力爭噸堿成本在現有基礎上再降低100元。他們持續挖掘生產(chǎn)工藝、成本控制方面的改善點(diǎn),針對生產(chǎn)線(xiàn)兩套螯合樹(shù)脂塔再生過(guò)程消耗大量純水、鹽酸、燒堿的狀況,在保證二次鹽水質(zhì)量的情況下,延長(cháng)新、老樹(shù)脂塔再生周期,近兩個(gè)月節創(chuàng )效益2.7萬(wàn)余元。他們對片堿工序蒸汽冷凝液進(jìn)行全面分析,集納智慧將鹽酸合成工序鍋爐給水槽由玻璃鋼材質(zhì)改造為304不銹鋼材質(zhì),并敷設管線(xiàn),將片堿工序產(chǎn)生的中壓蒸汽冷液用于鹽酸合成爐副產(chǎn)蒸汽,減少工業(yè)純水用量,年節創(chuàng )63萬(wàn)元。將片堿生產(chǎn)線(xiàn)原設計使用蒸汽防止管道結晶工藝改為通過(guò)提高堿液瞬間流量防止結晶,每小時(shí)可節約蒸汽0.2噸,有效降低片堿生產(chǎn)成本,提升生產(chǎn)效率。(譚順蘭 劉立鵬) 查看原文 |