試制線(xiàn)上顯身手 |
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“特殊時(shí)期,絕不能因為生產(chǎn)上的某一個(gè)環(huán)節出現問(wèn)題而影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量!”近日,中國兵器工業(yè)集團東北工業(yè)集團有限公司所屬奧威公司數控車(chē)工劉振利,又在生產(chǎn)線(xiàn)上揪出一個(gè)影響工作實(shí)效的“罪魁禍首”,并立即開(kāi)展攻關(guān),對夾具進(jìn)行改善。 自復工復產(chǎn)以來(lái),東北工業(yè)集團奧威公司的員工們在做好防疫工作的同時(shí),也在想方設法把疫情耽誤的生產(chǎn)任務(wù)搶回來(lái),齊心協(xié)力攻堅克難,加大力度快速生產(chǎn)。曾經(jīng)榮獲“全國五一勞動(dòng)獎?wù)隆钡膭⒄窭瑦?ài)挑小毛病,并總能用巧手妙思解決問(wèn)題。他告訴記者,此次他發(fā)現的主缸缸體斜孔加工夾具因調整程序繁瑣,不僅影響工作時(shí)效,也不利于企業(yè)降本增效。 機加分廠(chǎng)主缸體試制生產(chǎn)線(xiàn),是奧威公司唯一的一條試制線(xiàn),主要承擔柱塞式主缸體的試制加工任務(wù),產(chǎn)品品種多,尺寸多樣,調整頻繁,平均每周都要更換十幾次。在主缸缸體橫孔加工工序中,安裝孔定位間距通常在80mm以上,由于開(kāi)發(fā)的新產(chǎn)品尺寸變化較大,安裝孔定位間距出現了70mm或60mm的尺寸,導致原有的工裝夾具無(wú)法滿(mǎn)足新產(chǎn)品的加工定位尺寸,給試制工作帶來(lái)了很大的不便。 為了加速復產(chǎn),劉振利第一時(shí)間到現場(chǎng)查看了解情況。由于定位夾具的法蘭盤(pán)尺寸和空間有限,如果在原有的基礎上增加其他小尺寸的定位,原有尺寸的主缸在安裝時(shí)要受到限制,而且,拉緊定位套也產(chǎn)生了干涉。想要從根本解決這個(gè)問(wèn)題,就需要設計一套適用小尺寸的定位法蘭盤(pán),利用夾具快速夾緊的功能,既能實(shí)現快速切換,又能適應所有產(chǎn)品加工。劉振利立刻著(zhù)手設計小尺寸的定位法蘭盤(pán)。為了生產(chǎn)試制不受影響,他分秒必爭,加班加點(diǎn),很快拿出方案并完成了設計,而且解決了定位套干涉的問(wèn)題。目前,改進(jìn)設計的法蘭盤(pán)已在試制生產(chǎn)線(xiàn)使用,保證了生產(chǎn)試制的順利進(jìn)行。 善于發(fā)現問(wèn)題解決問(wèn)題的劉振利,不僅工作仔細、認真,而且責任心也非常強,他不會(huì )放過(guò)任何一個(gè)影響生產(chǎn)的問(wèn)題。他說(shuō):“特殊時(shí)期,絕不能因為生產(chǎn)上的某一個(gè)環(huán)節出現問(wèn)題而影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量”。對于出現的問(wèn)題,劉振利看在眼里記在心中,決定對該套夾具進(jìn)行改進(jìn)完善。他用最短的時(shí)間完成方案確定,設計出三維圖和二維圖,和同事多次研究商討,休息日也來(lái)到單位不斷地進(jìn)行修改完善,最終,改進(jìn)完成了一套適用多品種可旋轉、免拆裝的斜孔夾具。斜孔夾具投入使用后,夾具的調整效率提升60%以上,而且不會(huì )產(chǎn)生調整廢品,操作者的強度也大大降低!劉振利充分發(fā)揮著(zhù)黨員先鋒模范作用,讓黨旗在一線(xiàn)高高飄揚,為企業(yè)快速復工復產(chǎn)按下了“進(jìn)步鍵”。 “疫情防控需要全員參與,企業(yè)增產(chǎn)增效,需要全員共同努力。我作為一名黨員、勞模,在特殊時(shí)期更要起到模范帶頭作用。”劉振利說(shuō)。(東北工業(yè)集團 蘇瑾 杜欣夢(mèng)) |
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